產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
煤化工廢水污泥處理專用臥式離心機
傳統(tǒng)的煤氣化領(lǐng)域中,所用的細(xì)渣脫水設(shè)備多為真空帶式過濾機,但往往運行幾年就會浮現(xiàn)出一些問題:
(1)污染嚴(yán)重。真空袋式過濾機是敞開式設(shè)備,細(xì)渣和灰水在濾布上運行暴露在空氣中,灰水的蒸發(fā),細(xì)渣的外漏對周圍空氣和環(huán)境造成污染,對設(shè)備造成一定程度的腐蝕。
(2)日常維護(hù)費用高。真空帶式過濾機每年在濾布,沖洗水和用電方面需要投入大量經(jīng)費。
基于上述問題,為解決真空帶式過濾機的環(huán)境問題與運行成本問題,需要一種新型的分離方法。目前個別煤氣化裝置開始采用臥螺離心機作為細(xì)渣分離設(shè)備。離心機相對傳統(tǒng)真空帶式壓濾機而言,屬于新型的脫水分離設(shè)備。細(xì)渣顆粒微觀表面粗糙、多孔隙,易于附著和隱藏水分,不適用真空皮帶機以及壓濾機等濾布類脫水機,給物料一定的離心力后水分比較容易從孔隙中脫除,可以確定該物料適宜用臥螺離心機進(jìn)行脫水分離處理。
目前某大型煤氣化裝置二期灰水處理系統(tǒng)中細(xì)渣脫水部分就將真空帶式過濾機改為臥螺離心機。灰水處理工序中的澄清系統(tǒng)和細(xì)渣離心機均為2個系列。從氣化爐和洗滌塔排出的高溫灰水經(jīng)減壓閃蒸,被濃縮后通過澄清槽進(jìn)料泵送入澄清槽,在澄清槽中設(shè)置緩慢轉(zhuǎn)動的澄清槽耙料機,將沉淀的細(xì)渣推至澄清槽底部出口。澄清槽底部的細(xì)渣漿經(jīng)過濾機給料泵抽出送至離心過濾系統(tǒng)。過濾機給料泵送來的黑水進(jìn)入細(xì)渣離心機進(jìn)行離心過濾,濾液在濾液槽中收集后,通過濾液泵返回至澄清槽中,過濾出的濾渣送出界外處理。
2 兩種設(shè)備對比
2.1 原理對比
真空帶式過濾機是用物料重力和真空作為推動力,當(dāng)液體通過過濾介質(zhì)時,固體顆粒被截留從而達(dá)到固液分離效果的一種設(shè)備。多存在水耗高、跑漿、濾布磨損更換頻率的問題,同時真空皮帶機過濾后的細(xì)渣含水率遠(yuǎn)不能達(dá)到二次運輸堆滲問題,后續(xù)的煤化工氣化爐數(shù)量和單體備煤量都大幅上升,遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前的環(huán)保排放許可證制度和水耗的控制。
煤化工廢水污泥處理專用臥式離心機簡稱為臥螺離心機,是一種臥式螺旋卸料,可連續(xù)操作的離心分離沉降設(shè)備。臥螺離心機一般可分為臥式螺旋過濾離心機和臥式螺旋沉降離心機。懸浮液由中心進(jìn)料管進(jìn)入,在離心力作用下,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)形成一個環(huán)形液池,重相顆粒沉降到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面形成沉渣,由于液壓差速器差動作用使螺旋推料器與轉(zhuǎn)鼓間形成相對運動,沉渣被螺旋推到轉(zhuǎn)鼓小端干燥區(qū)進(jìn)一步脫水后經(jīng)出渣口排出,液相通過轉(zhuǎn)鼓大端溢流擋板進(jìn)行調(diào)節(jié),分離后的液相經(jīng)轉(zhuǎn)鼓大端蓋上有圓形排列的溢流孔排出。沉渣和分離液分別被收集在下罩殼內(nèi)由重力卸出機外。臥螺離心機是一種高效的離心分離設(shè)備,選擇合適的離心機不僅可以解決生產(chǎn)問題、提高工作效率,同時能節(jié)約生產(chǎn)成本,降低經(jīng)營風(fēng)險。
2.2 參數(shù)對比
某大型煤氣化裝置二期投煤量為140989kg/h(干基),其中細(xì)渣量為5868kg/h(干基),細(xì)渣漿為39120kg/h,將其與一期項目的真空帶式過濾機進(jìn)行參數(shù)對比,結(jié)果如下:
選用機型 | 真空帶式過濾機 | 臥螺式離心機 |
進(jìn)料量(m3/h) | 80~90 | 40/44(含固量15%) |
進(jìn)料含固量(wt%) | 15 | 15(范圍8~20) |
出渣量(干基)(t/h) | 9.6 | 12/13.2 |
出渣含水率(wt%) | 60 | <55 |
清液含固量(mg/L) | <55 | <50 |
某化工廠對臥式螺旋離心機進(jìn)行現(xiàn)場測試。用手抓一把離心機出泥擠壓后無明顯出水,現(xiàn)場目測離心機濾餅要比過濾機泥餅干。分離后的固相含水≤55%,液相固含量≤50mg/L,從測試結(jié)果看臥螺式離心機出渣含水率和清液含固量較真空帶式過濾機更低,固液分離效果更好。